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摘要:罗伦电站机组主轴密封供水系统过滤器原设计为纯手动清洗型式,当出现过滤器堵塞信号时,需将滤网抽出手工清洗。滤网的频繁拆卸清洗,极容易造成过滤器端盖螺栓及螺孔的损坏,同时维护人员的维护量很大。经过多次的技术比较和论证,选择了全自动过滤器,该新型过滤器最显著的特点就是完全靠水力驱动,无需外接任何工作电源和控制装置,有效地解决了现场存在的问题,提高了设备的自动化水平。
关键词:全自动过滤器;工作原理;应用
1、问题的提出
电站的主轴密封包括工作密封和检修密封两部分,其工作密封位于水导轴承下方,密封圈采用国外进口材料。由于主轴密封的密封副靠洁净水润滑和冷却维持工作,因此设计部门对润滑水质的要求高,在主轴密封供水之前,设置了两台手工清洗的双联过滤器,互为备用,滤网的过滤精度为20μm。
该电站的1号机组于投入商业运行,初期运行期间,河道中的泥沙含量比较高,同时过滤器的过滤精度太高,因此经常出现主轴密封双联过滤器滤网堵塞,平均1~2天就需要维护人员清洗滤网一次。由于主轴密封的水源直接取自蜗壳取水主用过滤器(DN500)之后,其过滤精度为4 mm,主轴密封水源过滤器精度为20μm,两个过滤器的过滤精度相差较大,导致了主轴密封双联过滤器堵塞的频繁发生。频繁的拆卸清洗过滤器,极易造成过滤器的两个密封端盖螺孔螺纹和滤芯损坏,给设备的安全运行带来很大的隐患。
2、新型自清洗过滤器的工作原理
为了解决以上问题,保证主轴密封的的安全稳定可靠运行,减轻现场维护人员的劳动强度,经过技术比较,我们采用了以色列某公司生产的全自动自清洗式过滤器,工作原理见图1所示。该过滤器的型号为M30-03HLPE,规格为DN80